服務熱線:027-82638412
服務熱線:027-83537266
傳真: 027-83592799-802
地址:湖北省武漢市硚口區(qū)
古田二路南泥灣大道37號匯豐企業(yè)總
部1號樓A座...
您所在位置:首頁 > 應用案例 > 罩式爐
罩式爐
太鋼國產(chǎn)化罩式爐過程自動控制系統(tǒng)設計方案
全氫罩式爐是冷軋帶鋼退火的一種重要設備,根據(jù)山西太鋼不銹鋼公司的全氫罩式爐的工藝特征,結(jié)合原來引進的罩式爐控制系統(tǒng),利用profibus網(wǎng)絡和分布式I/O的設計思想,開發(fā)了國產(chǎn)的罩式爐控制系統(tǒng)。闡述了國產(chǎn)化罩式爐過程自動化控制系統(tǒng)設計與主要控制功能,同時介紹了國產(chǎn)化全氫罩式爐主要安全連鍍和上位機畫面功能。
1生產(chǎn)工藝介紹
全氫罩式爐設備包括爐臺、內(nèi)罩、加熱罩、冷卻罩。全氫罩式爐工藝過程是:退火開始時,先將要退火的鋼卷堆垛在罩式爐臺上,吊裝上內(nèi)罩,對爐臺、內(nèi)罩系統(tǒng)和氫氣入口閥進行冷態(tài)密封測試,測試成功后,把加熱罩扣放在爐臺上,進行氮氣吹掃;當?shù)獨獯祾邼M足條件后,用氫氣置換內(nèi)罩里的氮氣;加熱開始后根據(jù)不同的材質(zhì)選擇加熱曲線進行溫度控制,直到鋼卷卷心溫度達到要求;然后移走加熱罩,接著吊裝冷卻罩,通過冷卻罩上的風機利用周圍環(huán)境空氣來冷卻內(nèi)罩;當通熱電偶檢測內(nèi)罩里的循環(huán)氣氛達到設定溫度時,冷卻罩風機停止運行;待鋼卷卷心的溫度達到設定值后,冷卻結(jié)束,移走冷卻罩;然后進行氮氣吹掃,置換內(nèi)罩里的氫氣,移走內(nèi)罩;最后吊走鋼卷,一個工藝過程完成。
2過程控制系統(tǒng)設計
系統(tǒng)設計為一個PLC控制1臺罩式爐的系統(tǒng)模型。系統(tǒng)采用西門子公司PROFIBUS DP現(xiàn)場總線組成,主要設備有爐臺主機架(含CPU)、加熱罩ET200、變頻柜ET200、變頻器和OP面板。PROnBUS DP網(wǎng)絡18座和12座各自成線形網(wǎng)絡,DP網(wǎng)負責公輔與各爐臺之間的通訊連鎖,技術成熟可靠,可以減輕DP網(wǎng)絡的通訊負擔。
系統(tǒng)網(wǎng)絡由兩級組成,上位控制計算機和S7—300控制器之間采用西門子工業(yè)以太網(wǎng)協(xié)議,爐臺之間和爐臺內(nèi)部采用PROMBUS DP協(xié)議。每6個爐臺由西門子工業(yè)以太網(wǎng)電纜連接至現(xiàn)場交換機(型號:西門子Scalance 212—2),現(xiàn)場5臺交換機與操作室主交換機(型號:西門子Scalance 414—3E)由光纜連接成環(huán)形以太網(wǎng)絡。該以太網(wǎng)絡負責PLC與操作站和L2的通訊,提高通訊處理能力,可滿足多臺操作站與IBA數(shù)據(jù)記錄的通訊要求。
自動控制系統(tǒng)采用分布式I/O這種成熟的控制方案,提高了系統(tǒng)運行的可靠性和抗干擾能力,同時又降低了控制系統(tǒng)造價,達到了最優(yōu)性價比的要求。其特點如下:
1) 18座和12座各自設計一套公輔系統(tǒng),其中,一套公輔故障時不影響另一套的正常運行。每個爐臺設計一個PLC系統(tǒng),該爐臺故障時不影響其他爐臺的運行。后12座配套公輔系統(tǒng)按18座相同設計,留有進一步擴充的余地。
2) 分布式I/O控制方案,能夠節(jié)省很多電纜投資和施工投資,現(xiàn)場分布式I/O柜到PLC柜只需一根電源線和一根通訊網(wǎng)絡電纜,系統(tǒng)運行穩(wěn)定性好,故障點少,便于后期維護。
3 PLC部分主要功能
1)扣內(nèi)罩。生產(chǎn)準備完成后,PLC對各種介質(zhì)系統(tǒng)包括水循環(huán)、液壓系統(tǒng)等進行檢查,并判斷安全系統(tǒng)、測量系統(tǒng)和各種硬件設備工作正常后,發(fā)出對內(nèi)罩進行夾緊命令。內(nèi)罩夾緊后控制程序?qū)⒁?mdash;個大的時間軸為參考啟動各項控制程序。
2)冷密封測試。程序啟動條件具備,打開排放閥以120 m3/h的速度對內(nèi)罩進行40 min的氮氣吹掃,如果氧含量低于1%、軟件判斷流量吹掃完成后、壓力等正常后系統(tǒng)將啟動冷密封測試,將關閉排氣閥。經(jīng)過一段時間后如果壓力與計算壓力相符,認為冷密封測試通過。
3)扣加熱罩。判斷加熱罩在爐臺上、冷卻罩沒有連接、加熱罩處于關閉狀態(tài)、加熱罩沒有故障,完成加熱罩號的讀取,助燃風機啟動后延時18 s,判斷為加熱室接入。
4)預吹掃加熱室。各種條件具備后,開始啟動加熱。啟動助燃風機,在壓力、流量等條件滿足時,進行風量******吹掃,在硬件、軟件設定時間都達到后,完成吹掃。
5)點火。首先調(diào)整助燃空氣電動閥和燃氣電動閥到點火范圍,先打開助燃空氣閥,再打開燃氣閥,執(zhí)行點火;如果加熱室溫度大于180℃啟動為熱啟動,接著判斷火焰是否穩(wěn)定,冷啟動需10 min后判斷;啟動后30 s,如果啟動條件仍然具備,認為主火焰穩(wěn)定,如果燒嘴有故障信號返回,進行重復點火。
6)升溫。讀取加熱室和負荷空間溫度,計算與設定值的差值,如果負荷空間實際值與設定值之間的差值≥-1 ℃時,采用負荷空間控制;差值≤-20℃或加熱室溫度>設定溫度10℃時,采用加熱室控制;如果差值≤-6 ℃,加熱室溫度≤-15℃時,采用連續(xù)控制;在溫度大于一定值或冷卻斜率啟動后,采用燒嘴開關控制;負荷空間偏差值<-3℃加熱開始,負荷空間偏差值>0℃加熱結(jié)束;根據(jù)升溫曲線控制助燃空氣閥、燃氣閥等。
7)保溫。(以下都簡要介紹)
8)熱密封測試。
9)吊加熱罩。
10)扣冷卻罩。
11)安全吹掃2。
12)吊冷卻罩和內(nèi)罩。
4安全聯(lián)鎖
本罩式爐因為用100%氫氣作保護氣氛,所以安全聯(lián)鎖在控制中顯得尤其重要。主要有以下安全聯(lián)鎖措施:
1)設計中充分考慮到安全,各種閥門儀表均滿足密封和防爆要求,在各種故障狀況下均保證安全。
2)關鍵的保護在硬件和軟件設計中進行雙重設計。
3)T藝步驟中安全吹掃量遠大于計算量,留有安全余量。
4)運行中多次密封檢查,密封不良時禁止后續(xù)操作。
5)火焰檢測系統(tǒng)檢測火焰燃燒狀況,煙道安裝殘氧分析儀,保證空氣過剩系數(shù),燃氣使用專用的雙電磁閥,防止發(fā)生爆炸事故。
6)軟件中監(jiān)測各氣源壓力,如果不符合正常生產(chǎn)的要求,則根據(jù)情況選擇對生產(chǎn)影響最小的安全措施。如果控制介質(zhì)壓力低,則不能啟動程序;如果隔離介質(zhì)壓力低,不能夾緊內(nèi)罩;如果爐壓過高,不允許進行密封測試、不能啟動爐臺風機、不能進行加熱、同時關閉氮氣閥、關閉氫氣閥。如果爐壓過低,不允許進行密封測試、同時打開氮氣閥、關閉氫氣閥、關閉排氣閥、停止冷卻。
7)軟件監(jiān)測各供電開關的狀態(tài)和供電電壓,如果出現(xiàn)故障,則根據(jù)情況選擇對生產(chǎn)影響最小的安全措施。
8)軟件隨時記錄當時的工作狀況,軟件啟動時判斷供電恢復還是人工啟動,選擇相應的安全啟動步驟,盡量不中斷正在運行的熱處理程序,在保證安全的前提下,降低對生產(chǎn)的影響。
9)與公共PLC交換數(shù)據(jù),如果連接中斷,則采取相應的安全措施。
5中央操作系統(tǒng)(COS)功能
原EBNER公司的COS系統(tǒng)除實現(xiàn)通常意義上的操作監(jiān)視功能外,還包含了許多二級系統(tǒng)的功能,主要包括數(shù)據(jù)的周期歸檔到ORACLE數(shù)據(jù)庫,各種事件的記錄到數(shù)據(jù)庫,各種報警信息記錄到數(shù)據(jù)庫。實際上,它和PCS(二級系統(tǒng))緊密結(jié)合在一起,不是我們傳統(tǒng)理解的一級和二級的關系。
6結(jié)語
太鋼30座國產(chǎn)化全氫罩式爐設備和過程自動化控制系統(tǒng)于2011年10月陸續(xù)投入使用,并于2012年4月全部正式投入生產(chǎn)。目前系統(tǒng)運行穩(wěn)定良好,自動控制功能投用率達到100%。國產(chǎn)化罩式爐的各項控制要求和精度與原EBNER公司罩式爐相同。出爐鋼卷的各項性能指標符合太鋼標準,滿足用戶要求。
- 上一條產(chǎn)品:罩式退火爐基于上位機的集散控制系統(tǒng)設計方案
- 下一條產(chǎn)品:暫無信息